隨著環保達標排放標準的日益嚴格,布袋除塵器應用于銅冶煉收塵,為保護環境提供了。布袋除塵器工作有過濾和清灰兩個主要環節,按照工藝設計周期不斷交替構成了完整的除塵工作過程。其運行效果除受煙氣成分影響外,與自身的材質息息相關。
布袋除塵器有著除塵,結構簡單,操作維護方便,造價和運行費用低等優點,但是布袋除塵器也有著其自身缺點:煙氣含水分較多,或者粉塵所攜粉塵有加強的吸濕性,往往導致濾袋出現糊袋,堵塞濾袋;檢修時工人工作環境差;承受的溫度有 限;一些類型的布袋除塵器無法實現在線 換濾袋,不僅收塵效果欠佳,作業環境差,使用周期短, 換量大且時間長。銅轉爐工況復雜,難以滿足布袋除塵器使用條件,銅行業中少有使用布袋除塵器,通過對轉爐除塵器濾袋堵塞現象的成因分析,并采取 措施,以滿足操作可控,實施優化改進,系統運行效率明顯提高,實現布袋收塵器濾袋不間斷作業可在線 換濾袋。
布袋收塵器的收塵機理是篩濾、慣性碰撞、擴散、重力沉降和靜電等效應的綜合結果。袋收塵是以濾袋為過濾材料,靠風機抽風,使整個袋收塵在負壓下工作。含塵氣體從灰斗上部的圓形進風口進入,首先碰上進風口上的擋板,氣流折而向上,由于慣性碰撞以及氣流速度的突然變慢,使含塵氣體中粗顆料粉塵直接落入灰斗,達到預收塵效果。
除塵器布袋在使用中要防止氣體在袋室內冷卻到露 點以下,特別是在負壓下使用布袋除塵器 應注意,由于其外殼常常會有空氣漏入,使袋室氣體溫度低于露 點,濾袋就會受潮,致使灰塵不是松散地,而是粘糊地附著在布袋上,把濾袋的透氣孔眼堵死,透氣性降低,造成清灰困難、失效,使除塵器壓差過大,無法繼續運行。產生結露原因分析如下:
(1)轉爐煙氣中含有SO3,提高了含硫煙氣露 點,致使除塵器濾袋結露、糊袋。
(2)轉爐處理物料含水分大,尤其下雨天物料水分偏大,進入除塵器的物料水分過大,溫度低于露 點。
(3)除塵器殼體保溫效果不佳,出現孔洞漏風。外界冷空氣進入除塵器與內部高溫煙氣相遇,降低煙氣溫度,析出飽和水分,引起布袋結露。
(4)除塵器防雨措施不當,下雨有雨水通過頂部蓋板縫隙進入除塵器內,引起布袋糊。
(5)煙氣溫度過低。轉爐布袋除塵器處理的煙氣溫度接近或低于露 點溫度時產生結露。
要防止結露, 保持氣體在除塵器及其系統內各處的溫度均高于其露 點25℃~35℃,以濾袋的良好使用效果。但受CF工藝條件的限制,無法從煙氣源頭提高煙氣溫度,只能間接的進行了一些保溫及降低露 點的工作。
1合理添加石灰粉
石灰粉主要成分Ca0不僅能吸收煙氣當中的水分,還能與煙氣當中的SO3反應,降低煙氣當中的水分及SO3從而降低露 點,在無法提高煙氣溫度的情況下,避免濾袋出現結露、糊袋現象。實踐證明,這是一個 降低除塵器壓降的方法。新換濾袋在投用初期應立即人工投入大量石灰,在布袋表面形成一層保護膜,此保護膜不僅能吸收三氧化硫、水分,避免出現糊袋現象發生,還能在布袋表面形成一良好的過濾層,過濾煙氣。
2除塵器運行初期對布袋進行預涂灰
在除塵器冷態啟動時,煙氣在50℃~70℃左右,而除塵器溫度與大氣溫度一樣可能只有0℃~30℃,較大的溫差勢必會造成煙氣中水分過飽和析出,造成糊袋現象,系統阻力急劇升高。電力行業對CFB鍋爐后除塵器進行預涂灰,取得了良好效果。電力行業添加干燥惰性煤粉灰,并且有預涂灰裝置,添加的是石灰粉,添加方式是人工添加及氣體輸送裝置,目前使用效果良好。
3合理控制物料水分
生產所需各種原料(石英石、固披、冷雜銅、電積銅(含結晶水、硫酸鹽))、含水量不等,防止雨淋則可降低物料的含水量,這是減少物料水份的 措施。
4減少漏風率
除塵器本體部分縫隙的漏風,袋式除塵器本體漏風應控制在3.5%以下。在除塵器常見漏風,如卸灰閥漏風、排灰閥漏風、刮板機漏風、人孔門漏風、頂部蓋板漏風等,增加了不 的漏風量,惡化了袋式除塵器的運行條件,相應的會造成結露現象出現。
5做好除塵器、管道等有關各處的保溫與防雨
除塵器頂部蓋板因密封老化問題,出現漏風,在下雨期間,雨水將順著縫隙進入除塵器內。公司已經對布袋 管道安裝保溫棉及在布袋頂部安裝防雨保溫墊,目前進入除塵器煙氣溫度有所上升,進出口壓差穩定。
通過以上措施,目前轉爐除塵器進出口壓差穩定,運行穩定。