布袋除塵器除塵,可收集粒徑大于0.3微米的細塵,除塵效率可達99%以上;布袋除塵器靈活使用,處理風量可以從每小時數百萬立方米到數十萬立方米,可以直接設置在室內機床附近的小單元也可以制成大的除塵器。
除塵布袋是包除塵器的核心,俗稱除塵布袋或防塵濾袋,除塵布袋是包除塵器操作的關鍵部分,通常圓柱形濾袋垂直懸掛在除塵器中。除塵布袋的結構和設計應該盡可能 。易于防塵,。除塵布袋的選擇非常重要,它直接影響除塵器的除塵效果。選擇除塵布袋可從以下幾個方面進行選擇:氣體溫度,濕度和化學,顆粒大小,粉塵濃度,過濾風速,灰塵清潔方法等因素。
引風機是一種機械機器,依靠輸入機械能來增加氣體壓力和輸送氣體。它是一種驅動流體機器。引風機的工作原理與渦輪壓縮機的工作原理相同。僅僅因為氣體流速低,壓力變化不大。通常沒有 考慮氣體比容的變化,即氣體被視為不可壓縮的流體。
布袋除塵器引風機的選擇基于:20000除塵器僅約20PA,運行數月后壓力會上升,可達到500-land 00PA,除塵器的壓力一般是實際測量,壓力差為入口和出口是實際壓力是除塵器。一般來說,管道的局部電阻為我國加上沿路徑的電阻,加上估計的壓力為除塵器,再加上額外的壓力損失,再考慮漏氣率為10%,就是選擇風機的全壓力。
脈沖布袋除塵器在使用中存在的問題,生產中采取以下措施予以應對。
(1)減少除塵器系統漏風量,提器 風量。出爐時關閉非工作狀態出爐口煙道閥,進除塵器負壓段煙道完好不漏空氣;除塵器檢查、 換布袋后,檢修倉門做好密封;及時 換除塵器破裂的膜;做好檢修人孔處與箱體密封嚴實;做好灰斗與螺旋鉸刀、卸灰閥連接處密封;做好風機負壓段軟連接處密封。
(2)避免壓縮空氣含水、提高壓縮空氣系統壓力、增加脈沖閥彭吹清灰頻次,提高布袋清灰效果。除塵器選用上海袋配DMF一Z一62S2.5″直角脈沖閥,其要求壓力0.4MPa一0.6MPa。據效果看,壓縮空氣壓力低于0.45MPa布袋清灰效果差。要想除塵器除塵效果,壓縮空氣系統末端壓力不低于0.45MPa。
LMB一9一7旁插脈沖扁布袋除塵器彭吹控制初為:每倉彭吹2次(間隔4s)后打開倉氣動閥,關閉下倉氣動閥。整個流程用時28s即除塵器彭吹257次/h,因布袋清灰效果差,將彭吹控制改為每倉彭吹20,30,50次(間隔4s)后打開倉氣動閥,關閉下倉氣動閥。整個流程用時100x,140x,220s即除塵器彭吹720次/h,771次/h,818次/h。該措施實施后,除塵效果有所 ,但是帶來了影響—壓縮空氣用量的提高。 改彭吹頻次后,每臺除塵器理論用氣量增加90m;/h一110m3/h。
(3)加強彭吹脈沖閥檢查與維護,防止脈沖閥膜片破損發生內漏,壓縮空氣系統壓力穩定。脈沖閥運行狀態的好壞直接影響除塵器的運行狀態,個別脈沖閥的失效會導致整個清灰系統的癱瘓。適時檢查 換膜片組、壓縮彈簧是脈沖閥正常運行的 手段。
(4)正確操作LMB一9一7旁插脈沖扁布袋除塵器風機、排灰裝置。在電石爐出爐后要立即停止運行風機,減少除塵布袋負壓狀態彭吹清灰,促使噴吹掉下的粉餅直接進除塵器底部灰斗倉里。LMB-9-7旁插脈沖扁布袋除塵器卸灰裝置每8h排灰1次一2次,排灰后卸灰閥、手動插板閥上部要保持 高度的粉塵,防止卸完粉塵空氣漏入灰斗造成漏風。
(5)出爐吹氧作業時嚴禁開啟風機、塌料及時關閉煙道蝶閥等措施減少布袋損壞。當吹氧作業時,嚴禁開風機、及時關閉煙道蝶閥;塌料或噴料時,關閉煙道蝶閥。及時 換開焊籠骨、正確安裝布袋減少除塵布袋損壞。
(6)加強風機、螺旋鉸刀、卸灰閥的維護保養,減少故障的發生,提設備開車率。定期檢查螺旋鉸刀、卸灰閥各部件的工作狀態,緊固各個緊固件;對螺旋鉸刀兩端軸承加注潤滑鏗基脂;對螺旋鉸刀、卸灰閥減速機添加或 換潤滑油。檢查風機葉輪的磨損,定期對電機與風機找平,及時檢查緊固松動底座螺栓, 換失效減震器等,風機運行振動,提高風機運行開車率。
綜述LMB一9一7旁插脈沖扁布袋除塵器應用在密閉電石爐生產中存在較多缺陷,只有通過實施嚴格的操作管理才能除塵系統充分發揮其效能。電石爐作業現場無煙塵,為電石出爐作業人員創造一個清潔文明的作業環境。