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河北康鳴環保設備有限公司
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    脈沖袋式除塵器的運行阻力

    發布日期:2019-12-02 發布者:康鳴環保

      一臺、運轉良好的脈沖袋式除塵器,不僅除塵,而且運行阻力應保持在1200Pa以下。如果脈沖袋式除塵器清灰時不能將粘附在濾袋上的粉塵   去除,粉塵在濾袋外表面逐漸堆積堵塞而糊袋,不僅使濾袋容易破損,而且使除塵器的運行阻力,除塵風機的運行負荷加大,造成運行費用增加。

      根據除塵器在運行中出現的問題,有針對性的解決;例如:除塵器出入口壓差大,煙塵排放濃度超標,在運行中無法   解決;雖然設計時能離線處理,但在實際運行中很難處理,為了   解決除塵器出入口壓差大,煙塵排放濃度超標等問題,鍋爐煙塵達標排放,提高鍋爐運行的經濟性,利用停爐機會,用工具對濾袋進行清灰檢漏,下面就濾袋清灰檢漏的方法、濾袋材質的要求以及處理后的效果作如下闡述:

      1清灰檢漏的方法

      1.1清灰

      目前清灰為脈沖噴吹清灰及停爐后人工清灰,特別是糊袋情況下,噴吹清灰不能   處理;人工清灰只能把濾袋抽出進行抖落灰塵,這種人工清灰會對布袋造成二次損壞。用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進行袋內噴吹和袋外吹掃,   大   布袋基布的透氣孔以恢復過濾效能。

      1.2布袋的檢漏

      對于布袋的檢漏,原有方式用強光手電探照檢測,因布袋直徑及長度的情況,用強光手電探照不可能實現整條布袋檢漏。用熒光粉   排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結束并具備條件后開始熒光粉檢漏試驗。

      2采用新材料,提性

      除塵布袋的面料和設計應盡量追求   過濾、易于粉塵剝離;除塵布袋的選用至關重要,氣體的溫度,潮濕度和化學性,顆粒大小,含塵濃度,過濾風速,清灰檢漏方式等因素,直接影響除塵器的除塵效果;原有布袋設計選用   PPS材質纖維、PPS材質纖維和表面使用PTFE熱熔式覆膜處理兩種;鑒于對今后煙氣排放濃度的要求,布袋表面均有混紡   纖維<;MPS>;,并經過電火花處理,提高了過濾精度,增強了抗酸堿腐蝕、抗化學性。對新材質布袋的使用,我公司在每個大修期進行   換一次,縮短使用周期,除塵效率。

      3采用新工藝對布袋進行清灰及檢漏,從根本上   治理除塵器的排放濃度

      用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進行袋內噴吹和袋外吹掃,   大   布袋基布的透氣孔以恢復過濾效能;布袋清灰在機組停運后進行;首先,打開除塵器各個凈氣室和灰斗人孔門進入除塵器內部,使用強光手電人工檢查系統內部;其次,逐個倉室移除固定行噴吹管,抽袋測試透氣性;然后,調整清灰裝置的噴吹壓力和頻次,逐條布袋手動噴吹,布袋內外壁上下往復吹掃,并袋內外基布可見本色;再次抽袋檢查,   時采用延伸管進行袋內噴吹。

      檢漏采用熒光粉   排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結束并具備條件后開始熒光粉檢漏試驗;首先,啟動引風機并將入口擋板開度調整至40%,現場風壓-600Pa;風機保持穩定運行,人工從煙道效率測孔處均勻注入熒光粉;其次,風機穩定運行5min后停運,煙氣通道封閉;然后,30min后逐個打開凈氣室人孔門,佩戴熒光眼鏡并使用熒光燈查漏、記錄和處理。熒光粉查漏的兩大技術要領:一是熒光粉注入量的計算,用量過多或者過少均增加查漏工作難度甚至造成二次污染;二是風機運行時長和擋板導葉開度控制,風量風壓合適才能   查漏。

      4加強管理,除塵器達標運行

      我公司把除塵系統納入一類設備管理;加強對除塵系統的管理與監控,做好設備巡查記錄,及時發現問題及時處理,防止設備帶故障運行造成故障范圍擴大,影響除塵效率。

      啟動機組時,調整風量,縮短燃油時間,避免油霧附著在布袋上,造成糊袋現象,影響除塵效率。

      定期對煙塵濃度檢測,對比分析運行狀況,有針對性地處理除塵系統故障,使除塵效率達到預期效果。

      5效果

      在布袋清灰后的預期效果除塵器系統差壓預計降低200-500P;在同等工況條件下引風機電流減小,節約了能源;   大地恢復布袋除塵能力。用熒光粉檢漏后的預期效果能夠      排查除塵布袋及除塵室的泄漏點,煙塵排放濃度達到要求的指標(小于30mg/m3)。

      布袋除塵器采用以上新工藝較傳統的檢修方法具有明顯降低差壓,顯著提效率,同時能將除塵器本體的滲漏點控制在較好水平滿足排放濃度。